液位计维修与操作经验
当前位置:4118ccm云顶集团 > 液位计相关文章4 号机组锅炉磁翻柱液位计的优化改造
日期:2019-07-16 来源: 编辑:
摘 要:元电企业 4 号机组投运后,锅炉液位计频繁发生漏泄,严重影响机组安全稳定运行。本文特对顶装磁翻柱液位计漏泄原因进行了分析,并对采取的优化改造方案进行了先容。
1 设备概述
元电企业 4 号机组 600MW 锅炉是由哈尔滨锅炉厂设计制造,为亚临界压力,一次中间再热,控制循环汽包炉,固态排渣。锅炉设计为平衡通风,直吹式四角切圆燃烧,单炉膛倒 U 型布置。设计煤种为平庄褐煤。炉膛四周敷设内螺纹管膜式水冷壁。过热器系统分别由分隔屏、后屏、末级过热器、立式低温过热器和水平低温过热器等组成;液位计系统分别由墙式、屏式和末级液位计三部分组成。
4 号锅炉液位计分为两级,顶装磁翻柱液位计安装在炉膛上部的前墙和两侧墙的前部,紧靠在水冷壁管上靠辐射换热,即墙式液位计。二级液位计分两段,前段为半辐射式即液位计、后段为对流式即末级液位计,两段之间没有联箱,只是在炉外进行管屏的变排。
4 号锅炉液位计布置在锅炉上方折烟角位置,顺流布置,管排共计 52 排,每排 22 根,同一管排间采用卡块固定,中间设置夹管,共同起到固定管排的作用,管排外 1 材质 TP304,外 2- 外 8 均为12Cr1MoVG。
2 漏泄统计
2007 年机组投产至今,4 号锅炉液位计共发生漏泄 8 次,将2007 年至今发生的所有漏泄按其发生的直接原因进行统计,结果见下表。

3 4 号锅炉液位计存在的主要问题
从上表的统计中可以看出,4 号锅炉液位计主要为制造缺陷及卡块开裂,分别占总漏泄次数的 50%,25%。结合漏泄情况综合分析,4 号锅炉液位计漏泄主要由以下原因:
3.1 液位计管排设计材质偏低,存在长期过热缺陷
4 号锅炉液位计外 1 管圈材质为 SA-213TP304H,其它管圈材质为 12Cr1MoV,近年 4 号锅炉大量燃用白音华煤,全水份达到 30%以上,远超设计煤种,导致满负荷时对流受热面各段烟气温度、流量、流速已经严重偏离设计值,仅省煤器出口烟气温度就升高约 25 度。液位计管子处的烟气温度远高于断面平均温度,造成管壁长期超温过热。在停炉检查中发现炉内中心区域的液位计管表面氧化起皮严重,存在过热迹象。
3.2 液位计外 1 管圈卡块设计缺陷
液位计外 1 管圈卡块设计不合理,由于外 1 管圈(材质为SA-213TP304H)与外 2 管圈(材质为 12Cr1MoV)材质不同、膨胀不同,导致配合卡块在运行期间极易脱开。此外卡块与母材焊接部位存在缺陷,极易开裂。
3.3 液位计夹管制造安装缺陷
(1)液位计夹管结构设计不合理,管子壁厚一次从 7mm 过渡至 4mm,管壁厚过渡厚度比过大,造成过渡区热应力过大,极易形成热疲劳;管壁厚削薄过渡段斜坡角度过大,约为 45 度左右,远远大于规程规定值(15 度),造成斜坡角根部应力集中度过高。
(2)壁厚过渡管段加工精度不够,相当部分管子加工后壁厚小于设计值(4.0mm),zui大减薄约 0.5mm 左右,造成该区段管壁强度不足。
(3)壁厚过渡管段车削加工粗糙,存在较深的沟痕(厚度约为0.2mm),造成该区段管内壁形成应力集中。
4 4 号锅炉液位计优化改造方案
(1)经过查看资料及分析论证,T91 管材有很好的性能,不仅具有高的抗氧化性能(氧化温度可达到 600℃)和抗高温蒸汽腐蚀性能,而且还具有良好的冲击韧性、高而稳定的持久塑性及热强性能、优良的导热系数和较小的线膨胀系数。故在 2011 年大修中对顶装磁翻柱液位计进行了材质升级改造,在标高 65985mm 处对顶装磁翻柱液位计外 2- 外 8 下部直管段及弯头进行了更换(弯头更换至距管屏外圈中心线 1700mm处),将 12Cr1MoV 升级为 T91;对外 1 与外 2 管圈卡块进行了重新加长设计,并采取现场焊接、热处理的焊接方式,消除了卡块与母材焊接存在的焊接应力,同时解决了卡块易脱开的问题。

(2)在 2012 年中修中对顶装磁翻柱液位计 104 处夹管异径对接管段进行了全部改造更换,在夹管 φ63×7mm 与 φ63×4mm 管段之间加装了一段 200mm 长,规格为 φ63×5.5mm 的过渡管段,过渡管段管壁厚削薄过渡段斜坡角度小于规程规定值(15 度),减少了根部应力。
5 结论
4 号炉磁翻柱液位计结构优化改造后运行至今未发生漏泄,避免了因原始设计、制造不足而导致机组非计划停运的发生,提高了机组运行的经济性和安全性。
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